影響鍋爐風(fēng)機晃動(dòng)的原因以及相應的改善
噴水量過(guò)小或水質(zhì)差,堵塞布水管和篩孔現不同程度的振動(dòng),經(jīng)仔細檢查分析,上述原因中前除塵水一旦采用閉路循環(huán)水,運行一段時(shí)間后,6項均被排除,且易在現場(chǎng)解決。打開(kāi)風(fēng)機門(mén)后,發(fā)水中的雜質(zhì)會(huì )不同程度地堵塞布水管和篩孔,且經(jīng)現葉片積有3-4cm厚的灰塵,兩側壁上積存8一過(guò)三層篩板未除掉的灰也會(huì )進(jìn)人,影響除塵效果。
10cm厚的灰塵,而蝸殼底部積灰達30-40cm,內脫水器的脫水效率不高判斷造成引風(fēng)機振動(dòng)的主要原因是葉輪粘灰。脫水器為葉片式結構,通過(guò)改變流體流向來(lái)脫風(fēng)機內積灰原因分析水,在風(fēng)量大的情況下,這種結構除水效率不高。一般而言,按設計除塵效率,除塵器入口段煙道濺水引起濕灰堆積,造帶到風(fēng)機內通過(guò)風(fēng)機風(fēng)道進(jìn)人煙囪排人大氣,但在成煙道阻力急劇增加,從而導致煙氣帶水。正常情況下不應在風(fēng)機內沉積。
導致煙氣中灰塵量大的因素三方面因素可以考慮:一是進(jìn)人引風(fēng)機的煙氣帶水;鍋爐二次返料放灰管接人尾部煙道,鍋爐調二是煙氣中灰塵量大;三是煙氣中的水蒸氣露點(diǎn)高整負荷時(shí)大量細灰被放至尾部煙道,進(jìn)除塵器,導致于排煙溫度。煙氣中含灰量劇增,嚴重影響除塵效果。在除塵器供水管上加裝壓力表和流量計,以便了解除塵器的工作情況,控制水氣比在0.3-0.4L入時(shí)的范圍內,達到既高效又經(jīng)濟,燃用煤質(zhì)較差(A>30%)時(shí),適當提高供水量,避免篩孔堵塞。
在除塵器筒體上開(kāi)觀(guān)察孔,觀(guān)察內部狀況,并定期測定其壓降,通過(guò)監測除塵器阻力變化、供水壓力、流量變化及內部狀況判斷篩孔布水管堵塞情況,必要時(shí)打開(kāi)清掃孔門(mén)用高壓水龍頭噴嘴清掃。將二次返料放灰管由原來(lái)的放至尾部煙道改放至鍋爐零米,以減少除塵器的除塵量。測定煙氣中水蒸氣的露點(diǎn),低負荷時(shí)注意保證排煙溫度不能太低,調整鍋爐運行模式,盡量杜絕鍋爐在過(guò)低負荷下運行。考慮到相對風(fēng)量大時(shí),灰量相應增多,運行中適當調整風(fēng)量配比,摸索不同負荷下的風(fēng)量,并減少鍋爐負壓,負壓值由30Pa調整至100Pa左右。在除塵器人口煙道處加遮流板,防止該處積濕灰。